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化工廠四大儀表的疑難雜癥診斷

儀表指示出現(xiàn)異常現(xiàn)象(指示偏高、偏低、不變化、不穩(wěn)定等),本身包含兩種因素:工藝,儀表正確地反映出工藝異常情況;儀表,由于儀表(測量系統(tǒng))某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障而導(dǎo)致工藝參數(shù)指示與實際不符。這兩種因素總是混淆在一起,很難馬上判斷出故障到底出現(xiàn)在哪里?本文通過一些案例總結(jié)了一些規(guī)律。

在對化工儀表故障處理時,首先要排除儀表故障,對化工生產(chǎn)工藝進行分析,因為只有這樣才能夠保證化工生產(chǎn)線的安全運行,如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的為化工儀表,則需對儀表進行進一步的功能測試,發(fā)現(xiàn)儀表問題對其進行部件更換,再經(jīng)測試后,符合工作要求對其進行更換。

哪些情況是儀表系統(tǒng)故障?
如果儀表記錄曲線為一條死線(一點變化也沒有的線稱死線),或記錄曲線原來為波動,現(xiàn)在突然變成一條直線,故障很可能在儀表系統(tǒng)。

因為目前記錄儀表大多是DCS計算機系統(tǒng),靈敏度非常高,參數(shù)的變化能非常靈敏的反應(yīng)出來。此時可人為地改變一下工藝參數(shù),看曲線變化情況。如不變化,基本斷定是儀表系統(tǒng)出了問題;如有正常變化,基本斷定儀表系統(tǒng)沒有大的問題。     

變化工藝參數(shù)時,發(fā)現(xiàn)記錄曲線發(fā)生突變或跳到最大或最小,此時的故障也常在儀表系統(tǒng)。 

當(dāng)發(fā)現(xiàn)DCS顯示儀表不正常時,可以到現(xiàn)場檢查同一直觀儀表的指示值,如果它們差別很大,則很可能是儀表系統(tǒng)出現(xiàn)故障
       
故障出現(xiàn)以前儀表記錄曲線一直表現(xiàn)正常,出現(xiàn)波動后記錄曲線變得毫無規(guī)律或使系統(tǒng)難以控制,甚至連手動操作也不能控制,此時故障可能是工藝操作系統(tǒng)造成的。

流量儀表故障

當(dāng)流量計指標達到最大值,通常檢測儀表也會指示最大。

  • 此時可通過手動來調(diào)節(jié)遙控調(diào)節(jié)閥的大或小,若流量值下降則通常是工藝操作引起的;

  • 如果流量值不下降,那么說明是儀表系統(tǒng)的問題,這時需檢查儀表信號傳送系統(tǒng)、測量引壓系統(tǒng)、流量控制儀表系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥是否正常。

當(dāng)流量儀表指示值較頻繁地波動時,可把自動控制改為手動。

  • 若波動變小,那么是PID 參數(shù)不合適或者是儀表方面的故障。

  • 如果儀表波動不減小,則是工藝流程的操作原因。

案例一
電磁流量計顯示歸零的問題。

圖片

電磁流量計在化工生產(chǎn)線中的應(yīng)用是對化工生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的電磁波進行監(jiān)視,目的是為了能夠保證化工設(shè)備運行所產(chǎn)生的電磁波在可控范圍內(nèi)。

分析:
首先,確認有流體經(jīng)過,確認后,可通過以下方法判斷故障原因。

  1. 流向與流體實際流向相反;
  2. 流體沒有滿管,有氣泡。某些流量計在不滿管或空管時,在顯示屏上有提示;
  3. 表頭(變送器)與電極接線斷路或虛接;
  4. 沒有設(shè)置流量計參數(shù),如量程等;
  5. 由于感應(yīng)裝置長期暴漏在外,容易受到環(huán)境的影響,當(dāng)感應(yīng)裝置因受潮或者被雨水侵襲,感應(yīng)裝置線路盒出現(xiàn)故障,勵磁線圈與地面絕緣電阻降低,這會導(dǎo)致所感應(yīng)到的電磁流量與實際流量不符。當(dāng)感應(yīng)裝置出現(xiàn)故障后,顯示裝置因無法獲得準確數(shù)據(jù)而出現(xiàn)顯示回零的現(xiàn)象或者是出現(xiàn)較大的感應(yīng)值波動問題。


解決方案:

  1. 確定流向與流體實際流向相同;
  2. 確定流體滿管;
  3. 檢查表頭(變送器)與電極接線;
  4. 檢查流量計參數(shù),如量程等;
  5. 將傳感器的接線盒進行吹干,將其中的水分清除,保證線路的干燥,由于感應(yīng)器置于室外,所以對于傳感器的接線盒應(yīng)采用完整密封進行處理,可以采用絕緣硅膠或者是絕緣線盒對其封裝,以防止其受到雨水的侵襲或者是受潮。


案例二
差壓流量計顯示值與實際偏差較大。
圖片 
分析:

  1. 導(dǎo)壓管堵塞;
  2. 三閥組漏氣;

解決方案
  1. 被測氣體為腐蝕性氣體,銹渣積存在導(dǎo)壓管,打開排放閥排渣;被測氣體含水,冬天易凍,加熱融化冰,做好保溫伴熱。
  2. 導(dǎo)壓管與三閥組接頭處漏氣,更換墊片;三閥組內(nèi)漏,高壓室與低壓室通氣,更換三閥組。

案例三
氣流量現(xiàn)場儀指示與主控顯示儀指示差距較大問題。
圖片 
化工生產(chǎn)氣流量現(xiàn)場儀是對化工廠生產(chǎn)所產(chǎn)生的可燃性氣體氣流量值的監(jiān)視,其可以分為現(xiàn)場氣流量顯示儀和主控室顯示儀兩部分,如果氣流量檢測儀器正常工作的情況下,其現(xiàn)場儀與主控顯示儀所顯示的數(shù)據(jù)差距在一定的范圍內(nèi)通常為300m3/h。

分析:
對化工廠化工爐爐原料氣流量現(xiàn)場儀與主控顯示儀表指示差距較大問題進行分析;

其出現(xiàn)故障主要是由于主控流量顯示值所顯示的數(shù)值是經(jīng)過溫差補償而獲得數(shù)據(jù),其相對于現(xiàn)場儀有300m3/h差值為正常現(xiàn)象,但是如果這個偏差值超過了1000m3/h,則表明爐原料的氣流量現(xiàn)場儀或者是主控流量顯示儀出現(xiàn)了問題。

解決方案:
對其進行處理應(yīng)首先排除因溫差補償環(huán)節(jié)問題,如果化工工藝正在串脫硫槽,這時出現(xiàn)的溫差補償脫硫槽出口溫度下降了50攝氏度,主顯示屏所顯示的氣流量比化工爐原料氣流現(xiàn)場儀顯示的氣流量差值較大也屬于正?,F(xiàn)象。

但是如果不是因為此原因所導(dǎo)致的儀表指示差距大的問題則需要對儀表性能進行進一步的測試。

案例四
某公司煉油裝置渣油測量使用的都是美國偉業(yè)公司的WFV系列靶式流量計,現(xiàn)將故障分析處理總結(jié)如下。

一次操作人員在操作過程中將調(diào)節(jié)閥閥位由35%開到65%時,流量計指示由50%達到100%,以后不論是開閥還是關(guān)閥流量計都是100%。

分析:
焊渣卡在靶板上使靶板上所受的作用力增加變送器指示100%。

靶式流量計原理如下:
圖片

它有一根不銹鋼杠桿,一端固定圓靶,另一端連著兩對壓敏電阻(它們構(gòu)成電橋的四個臂)。當(dāng)介質(zhì)流動時,流動質(zhì)點沖擊靶,使靶產(chǎn)生位移(約2-3mm),經(jīng)不銹鋼杠桿傳遞到轉(zhuǎn)換器中的壓敏電阻應(yīng)變片。由于應(yīng)變片A2、A4朝著介質(zhì)流動方向,A1、A3背著介質(zhì)流動方向,所以當(dāng)靶上受力后,A2、A4受壓電阻減小,A1、A3受拉電阻增加,于是電橋失去平衡,產(chǎn)生與流速成平方正比的電信號。即:
  E=KF
  F=ζAρV2/2
  E:電壓信號;F:靶板上所受的作用力;K:比例系數(shù);ζ:阻尼系數(shù);A:靶板面積;ρ:流體密度;V:流體流速

解決方案:

圖片

  1. 了解工藝人員工藝操作沒有發(fā)生改變。
  2. 通知工藝改走副線,將前后截止閥關(guān)閉,放空閥打開。變送器仍指示100%。
  3. 測量惠斯通電橋四根信號線的電阻均正常。(在斷電的情況下,將綠、白、紅、黑四根信號線與變送器斷開連接,然后用電阻表分別連接其中兩根信號線,逐一檢查。其檢測值應(yīng)該分別是350歐姆或者262歐姆兩個數(shù)值。)
  4. 檢查信號線與外殼之間也沒有漏電。(即用電阻表測量任何一根信號線與外殼之間的電阻,如果測量值在10兆歐姆以上或者顯示無窮大,則沒有漏電。如果小于這一數(shù)值,則信號線內(nèi)部可能有水分滲入,此時需要將外層的防護泥去掉,將靶式流量計吹干,然后再重新加上防護泥。)
  5. 在沒有介質(zhì)流動的情況下,檢查所有參數(shù)設(shè)置都正常。
  6. 檢查儀表接線均正常。
  7. 將流量計從管道上取下來,經(jīng)檢查有一顆焊渣卡在靶板上。造成變送器指示100%。清除焊渣后回裝正常。


物位檢查儀表

液位控制儀表系統(tǒng)指示值變化到最大或最小。可以先檢查檢測儀表看是否正常。如指示正常,將液位控制改為手動遙控,看液位變化情況:

  • 如液位可以穩(wěn)定在一定的范圍,則故障在液位控制系統(tǒng);
  • 如穩(wěn)不住液位,一般為工藝系統(tǒng)造成的故障,要從工藝方面查找原因。

差壓式液位控制儀表指示和現(xiàn)場直讀式指示儀表指示對不上。首先檢查現(xiàn)場直讀式指示儀表是否正常。

  • 如指示正常,檢查差壓式液位儀表的負壓導(dǎo)壓管封液是否有滲漏;若有滲漏,重新灌封液,調(diào)零點;無滲漏,可能是儀表的負遷移量不對了,重新調(diào)整遷移量使儀表指示正常。

液位控制儀表系統(tǒng)指示值變化波動頻繁時,首先要分析液面控制對象的容量大小:

  • 容量大一般是儀表故障造成;
  • 容量小,首先要分析工藝操作情況是否有變化,如有變化很可能是工藝造成的波動頻繁,如沒有變化可能是儀表故障造成。

案例五
 ENRAF伺服液位計的液位值經(jīng)常在某個同樣高度的點不變。

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工作原理

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測量原理

分析:

  1. 穩(wěn)液管在安裝的時候不垂直。
  2. 穩(wěn)液管內(nèi)壁焊縫不光滑。
  3. 穩(wěn)液管內(nèi)壁腐蝕,有毛刺。

解決方案:

  1. 把磁鼓上的鋼絲剪掉一截,使浮子落到罐中心高度的時候,鋼絲也恰好在磁鼓中間纏繞。浮子的上下運動過程中會有一定的水平位移,以中間高度為基準,浮子上下的時候分別向兩邊偏離,這樣偏離的值就會少一些。
  2. 把表頭換一個方向安裝。把表頭換一個方向,那么浮子上下運動導(dǎo)致的水平位移就不會在毛刺的方位上。
  3. 把浮子更換為45m m直徑的浮子。浮子的直徑有45m m、90m m、110m m3種尺寸,直徑越大,精度越高,但也越容易被卡住。當(dāng)選用45mm浮子的時候,這種浮子屬于細長型浮子,即便接觸毛刺也很容易歪斜脫鉤,克服卡住的現(xiàn)象。
  4. 重新校驗力傳感器,測量浮子重量,重新計算設(shè)置合適的S1值。如果浮子的重量偏差很多,那么有可能是力傳感器不準導(dǎo)致的。


案例六
液位變送器顯示液位長時間,與實際不符。檢查根部閥內(nèi)是否有結(jié)晶物。

案例七
靜壓液位計顯示的液位與實際不符。探頭長時間沉在容器底部,淤泥堆積,壓力不變。

案例八

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軟線纜的雷達液位計、射頻導(dǎo)納液位計測不到液位。線纜長時間擺動,摩擦斷開。

案例九
磁翻板液位計顯示液位不動,浮子卡住,打開檢查;磁柱沒有翻轉(zhuǎn),用磁筆翻轉(zhuǎn)。

壓力檢查儀表

當(dāng)容器壓力指示偏低、偏高或者不變化時,首先要了解被測介質(zhì)是氣體、液體還是蒸汽,了解簡單的工藝流程。

壓力控制系統(tǒng)儀表指示出現(xiàn)快速振蕩波動時,首先檢查工藝操作有無變化,這種變化多半是工藝操作和調(diào)節(jié)器PID 參數(shù)整定不好造成。

壓力控制系統(tǒng)儀表指示出現(xiàn)死線,工藝操作變化了壓力指示還是不變化, 一般故障出現(xiàn)在壓力測量系統(tǒng)中:

首先檢查測量引壓導(dǎo)管系統(tǒng)是否有堵的現(xiàn)象,不堵,檢查壓力變送器輸出系統(tǒng)有無變化,有變化,故障出在控制器測量指示系統(tǒng)。

案例十
隔膜壓力表或帶法蘭壓力變送器測量壓力不準確,壓力偏大、不歸零。
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分析:
若無其他原因,可檢查墊片是否壓住膜片。

解決法案:
膜片為耐腐蝕材質(zhì),一般外圓焊在法蘭上,法蘭材質(zhì)一般為不耐腐蝕的不銹鋼。墊片要壓在焊口上, 但墊片內(nèi)徑不能太小, 否則會壓住膜片, 要選擇合適內(nèi)外徑的墊片。膜片一般與法蘭平齊,也有內(nèi)凹法蘭,建議選用與法蘭平齊的膜片。

案例十一
某石化企業(yè)一裂解汽油壓力檢測系統(tǒng)中測壓導(dǎo)管由于保溫伴熱關(guān)閉不久,出現(xiàn)壓力指示回零,控制閥關(guān)死,裂解塔不出料,因塔液位太高造成停車事故。

分析:
由于該系統(tǒng)平時運行時壓力波動較大,采用了開大一次取壓閥,用針閥控制阻力的辦法,可以減小儀表指示的波動。由于儀表工不了解該表的具體情況啟動儀表指示波動太大即把一次取壓閥關(guān)小。

因為一次取壓閥口徑比較大,很難控制,一旦一次取壓閥關(guān)小到壓力指示波動在允許范圍內(nèi)時,實際上該閥門已基本處于全關(guān)位置,而平時也沒有注意到這個問題,當(dāng)關(guān)閉保溫后,即出現(xiàn)指示為零,控制閥全關(guān)現(xiàn)象。

原因在于保溫蒸汽關(guān)閉后,導(dǎo)壓管冷卻了,導(dǎo)壓管內(nèi)原來全部汽化的介質(zhì)冷凝成液體體積減小、壓力驟降(幾乎為零),如取壓閥門沒有關(guān)死,介質(zhì)冷凝成液體體積減小、塔內(nèi)介質(zhì)向?qū)Ч苤醒a充,才使儀表受壓與塔內(nèi)壓力一致。

閥門關(guān)死變成一個封閉容器,由于保溫時介質(zhì)處于汽化狀態(tài),壓力較高或不變當(dāng)溫度變低時,介質(zhì)液化壓力變小,指示回零。儀表信號為零,通過調(diào)節(jié)器使控制閥全關(guān),致使塔液位迅速上升而造成停車事故。

解決方案:
打開一次取壓閥指示恢復(fù)正常。應(yīng)當(dāng)注意對一些壓力較大的檢測控制系統(tǒng)常常通過節(jié)流阻力來減小檢測波動,但阻力要控制適當(dāng),否則就會出現(xiàn)上述故障,造成嚴重后果。

溫度檢查儀表

溫度指示不正常通常指指示偏高、偏低或者變化緩慢甚至不變化等。分析溫度控制儀表系統(tǒng)故障時,要注意兩點:該系統(tǒng)儀表多采用電動儀表測量;指示、控制該系統(tǒng)儀表的測量往往滯后較大。

溫度儀表系統(tǒng)的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統(tǒng)故障,因為溫度儀表系統(tǒng)測量滯后較大,不會發(fā)生突然變化,此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導(dǎo)線斷線或變送器放大器失靈。

溫度控制儀表系統(tǒng)指示出現(xiàn)快速振蕩現(xiàn)象,多為控制參數(shù)PID 調(diào)整不當(dāng)造成。

溫度控制儀表系統(tǒng)指示出現(xiàn)大幅緩慢的波動,很可能是工藝操作變化引起的。如果當(dāng)時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統(tǒng)本身的故障。

溫度控制系統(tǒng)本身的故障。

  • 檢查調(diào)節(jié)閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調(diào)節(jié)閥動作,調(diào)節(jié)閥膜頭膜片漏了。

  • 檢查調(diào)節(jié)閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障。

  • 檢查定位器輸入信號有變化,再查調(diào)節(jié)器輸出有無變化,如果調(diào)節(jié)器輸入不變化,輸出變化,此時是調(diào)節(jié)器本身的故障。

案例十二
工業(yè)熱電阻的常見故障是工業(yè)熱電阻斷路和短路。一般斷路更常見,這是因為熱電阻絲較細所致。
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分析:
 斷路和短路是很容易判斷的,可用萬用表的“×1Ω”檔,如測得的阻值小于R0,則可能有短路的地方;若萬用表指示為無窮大,則可判定電阻體已斷路。

解決方案:
電阻體短路一般較易處理,只要不影響電阻絲長短和粗細,找到短路處進行吹干,加強絕緣即可。電阻體斷路修理必須要改變電阻絲的長短而影響電阻值,為此以更換新的電阻體為好;

若采用焊接修理,焊接后要校驗合格后才能使用。熱電阻測溫系統(tǒng)在運行中常見故障及處理方法如下表:

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